主給水調(diào)節(jié)閥更換調(diào)試
介紹運行機組主給水調(diào)節(jié)閥更換后的調(diào)試試驗項目,分析了調(diào)試試驗風(fēng)險并提出了應(yīng)對措施。著重介紹主給水調(diào)節(jié)閥調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題及處理方法。
蒸汽發(fā)生器是核電廠關(guān)鍵設(shè)備之一。蒸汽發(fā)生器水位控制系統(tǒng)通過控制給水調(diào)節(jié)閥的開度,調(diào)節(jié)給水與蒸汽流量匹配,維持蒸汽發(fā)生器水位趨于程序液位,使蒸汽發(fā)生器產(chǎn)生足夠的、品質(zhì)合格的蒸汽至汽輪機做功。主給水調(diào)節(jié)閥是實現(xiàn)蒸汽發(fā)生器水位控制的關(guān)鍵部件。
某核電廠因原主給水調(diào)節(jié)閥運行過程中出現(xiàn)正常流量時閥門開度過大、蒸汽發(fā)生器水位控制不穩(wěn)定現(xiàn)象,需進(jìn)行改造,更換主給水調(diào)節(jié)閥。在主給水調(diào)節(jié)閥投運前,需在不同運行工況下進(jìn)行相關(guān)試驗,以驗證新更換的主給水調(diào)節(jié)閥滿足設(shè)計要求。本文在確定主給水調(diào)節(jié)閥更換后調(diào)試試驗項目的基礎(chǔ)上,分析了調(diào)試試驗風(fēng)險并提出了應(yīng)對措施,著重介紹調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題及處理方法。
1、控制原理與閥門特性
1.1、蒸汽發(fā)生器水位控制原理
低負(fù)荷工況下,蒸汽發(fā)生器水位采用單沖量控制,由旁路調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)給水流量,主給水調(diào)節(jié)閥關(guān)閉。在高負(fù)荷工況下,采用三沖量控制,主給水調(diào)節(jié)閥接受主給水流量、主蒸汽流量以及蒸汽發(fā)生器水位三沖量控制信號,調(diào)節(jié)給水流量,旁路調(diào)節(jié)閥關(guān)閉。三沖量調(diào)節(jié)由水位調(diào)節(jié)以及流量調(diào)節(jié)2個調(diào)節(jié)單元(串級)組成。設(shè)計允許機組功率在15%FP~20%FP(FP為滿功率)時,可以進(jìn)行主、旁閥切換。
1.2、主給水調(diào)節(jié)閥性能參數(shù)
主給水調(diào)節(jié)閥為氣動套筒調(diào)節(jié)閥,采用多彈簧式氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)套筒閥芯。套筒壁流通窗口為碗狀窗口。即單座閥體內(nèi)設(shè)套筒,閥芯以套筒為導(dǎo)向上下運動,實現(xiàn)流量調(diào)節(jié)。主要性能指標(biāo)如下:設(shè)計壓力:10MPa;設(shè)計溫度:250℃;控制信號:4~20mA(DC);信號氣源:0.08~0.2MPa;氣源壓力:0.3MPa。
1.3、主給水調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機構(gòu)動作原理
主給水調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機構(gòu)為多彈簧式氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu),主要部件為薄膜氣腔和安裝在氣腔上部的彈簧。來自控制器的4~20mA控制信號通過定位器控制氣動放大器進(jìn)氣量;進(jìn)氣經(jīng)過氣動放大器后進(jìn)入氣腔;氣腔壓力增加,在膜片上產(chǎn)生推力,使執(zhí)行機構(gòu)推桿向上運動,進(jìn)而帶動閥芯動作。當(dāng)推力與彈簧反作用力平衡時,閥芯穩(wěn)定在某個位置上?刂茐毫0.08~0.2MPa,對應(yīng)閥門開度0~100%。在緊急情況下,電磁閥S1或S2接受來自專設(shè)系統(tǒng)的主給水隔離信號,失電后排出氣腔壓力,在彈簧作用下將閥門在5s內(nèi)關(guān)閉。動作原理見圖1。
圖1 主給水調(diào)節(jié)閥控制原理示意圖
1—主給水調(diào)節(jié)閥;2—電-氣閥門定位器;3—氣動放大器;4—氣腔;5—氣控閥;6—電磁閥S1;7—電磁閥S2
2、調(diào)試項目、風(fēng)險與對策
2.1、調(diào)試試驗項目
(1)快關(guān)試驗:檢查主給水調(diào)節(jié)閥收到專設(shè)安全設(shè)施系統(tǒng)發(fā)出的主給水隔離信號后,能否在5s內(nèi)快速關(guān)閉。保證事故工況下主給水能夠迅速隔離,防止反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)過冷。
(2)冷態(tài)自動切換試驗:在冷停堆狀態(tài)下,通過外加主給水流量等信號驗證主給水調(diào)節(jié)閥與旁路調(diào)節(jié)閥相互自動切換邏輯正常,并且切換過程中給水調(diào)節(jié)閥無卡澀或突跳現(xiàn)象。
(3)熱態(tài)自動切換試驗:驗證功率運行時,主給水調(diào)節(jié)閥與旁路調(diào)節(jié)閥相互自動切換正常,并且切換過程中蒸汽發(fā)生器水位變化保持在技術(shù)規(guī)格書規(guī)定的允許范圍內(nèi)。
(4)蒸汽發(fā)生器水位控制試驗(三沖量調(diào)節(jié)):驗證穩(wěn)定功率運行時,外加程序水位±5%階躍變化、蒸汽流量±5%階躍變化、蒸汽發(fā)生器水位控制系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)能否滿足設(shè)計要求。
2.2、調(diào)試風(fēng)險
(1)因更換主給水調(diào)節(jié)閥是在機組大修期間實施,試驗進(jìn)行時,其他維修或運行活動對試驗項目的影響,導(dǎo)致試驗不成功或設(shè)備損壞風(fēng)險。
(2)需外加信號的試驗項目存在信號接入端子錯誤、信號輸入錯誤、拆接端子排時誤動周邊設(shè)備,導(dǎo)致試驗不成功或設(shè)備損壞以及停機停堆風(fēng)險。
(3)蒸汽發(fā)生器水位控制系統(tǒng)三沖量調(diào)節(jié)控制器參數(shù)整定過程中,蒸汽發(fā)生器水位控制偏差導(dǎo)致停機停堆風(fēng)險。
2.3、風(fēng)險對策
(1)針對第一類風(fēng)險,一是從編制試驗項目計劃著手,在大修計劃中明確試驗時間窗口,要求試驗進(jìn)行期間不得進(jìn)行可能影響試驗的其他活動,如涉及儀表電源、儀用壓縮空氣系統(tǒng)等的維修或者檢查工作。二是充分了解與掌握主給水調(diào)節(jié)閥安裝階段單體試驗情況。三是在現(xiàn)場進(jìn)行試驗時嚴(yán)格按照工作管理程序進(jìn)行:申請試驗工單,依據(jù)大修計劃時間窗口進(jìn)行工作;試驗實施前,確認(rèn)試驗許可證得到批準(zhǔn)后,辦理試驗許可證開工;開工后,應(yīng)召開工前會,通報試驗風(fēng)險,注意事項等內(nèi)容,并和當(dāng)班值長商定試驗實施的具體步驟。
(2)針對第二類風(fēng)險,一是編寫試驗規(guī)程時,涉及到信號接入的,規(guī)程中必須明確到端子排號,并依據(jù)現(xiàn)場實際情況,對試驗規(guī)程進(jìn)行審查,必要時升版。二是強調(diào)使用防人因失誤工具:試驗前進(jìn)行工前會,明確試驗項目、試驗要點以及應(yīng)急預(yù)案等;在試驗過程中無論是試驗人員進(jìn)行拆接端子排以及加入模擬信號還是運行人員配合操作都要依據(jù)規(guī)程;試驗負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)護試驗員進(jìn)行拆接端子排等工作;高級操縱員監(jiān)護操縱員進(jìn)行運行操作;試驗員以及操縱員操作時充分自檢;試驗人員與運行人員相互之間使用三向交流方法下達(dá)以及接受指令、反饋操作信息。
(3)針對第三類風(fēng)險,一是明確指定操縱員、2名高級操縱員專職配合試驗過程中的運行操作。針對蒸汽發(fā)生器水位的手動干預(yù),試驗前在模擬機上進(jìn)行專項培訓(xùn):包括程序水位階躍變化、蒸汽流量階躍變化等試驗項目。二是明確需要手動干預(yù)水位調(diào)節(jié)的水位定值以及流量變化定值。水位階躍、流量階躍變化絕對值采用逐次逼近方式:首先引入小幅值階躍信號,初步調(diào)整控制器比例、積分參數(shù),然后依據(jù)試驗規(guī)程引入階躍變化信號進(jìn)行試驗。三是試驗開始前在電廠計算機內(nèi)建立變量組,過程中密切關(guān)注各相關(guān)變量變化趨勢,及時采取響應(yīng)措施。
3、調(diào)試過程
調(diào)試分為冷態(tài)調(diào)試以及熱態(tài)調(diào)試2個階段。
3.1、冷態(tài)調(diào)試
冷態(tài)調(diào)試在冷停堆狀態(tài)下實施,包括快關(guān)試驗和冷態(tài)切換試驗。快關(guān)試驗通過在模擬反應(yīng)堆平均溫度低引起主給水調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,試驗結(jié)果滿足設(shè)計要求。冷態(tài)切換試驗需在機柜內(nèi)加入模擬核功率等信號,接線由試驗員嚴(yán)格按照圖紙進(jìn)行,另一名試驗員獨立確認(rèn),冷態(tài)切換試驗順利完成。
3.2、熱態(tài)調(diào)試
熱態(tài)調(diào)試過程依據(jù)安裝使用的定位器的不同分為3個階段。
3.2.1、第一階段:A型定位器 A型定位器為壓電型智能定位器。
自動切換試驗發(fā)現(xiàn):
(1)主給水調(diào)節(jié)閥開、關(guān)閥瞬間有超調(diào)現(xiàn)象,導(dǎo)致主給水流量瞬間上沖,幅度約60t/h。
(2)無開閥指令時,出現(xiàn)由于定位器補氣導(dǎo)致主給水調(diào)節(jié)閥開閥引起主給水流量尖峰的情況。
(3)閥門投入自動控制時,主給水流量存在波動,幅度約25t/h。
經(jīng)多次調(diào)整控制器參數(shù),仍無法消除波動現(xiàn)象。對壓空管道、接頭進(jìn)行緊固后,再次進(jìn)行試驗,波動現(xiàn)象有所改善,但開閥過程中流量依然有超調(diào)現(xiàn)象。切換試驗過程中除超調(diào)導(dǎo)致流量上沖外其他均滿足要求。升功率至30%FP后,出現(xiàn)振蕩現(xiàn)象,主給水調(diào)節(jié)閥開度由3%至37%,給水流量由110t/h至605t/h大幅振蕩。
經(jīng)過分析,判斷導(dǎo)致閥門大幅振蕩的原因是該型號定位器對于氣體泄漏反應(yīng)極為敏感以及壓空管線不可避免的輕微泄漏。記錄曲線表明:因管線泄漏使氣腔壓力下降進(jìn)而導(dǎo)致閥門開度下降1%時,定位器啟動補氣,此時閥門出現(xiàn)振蕩。具體序列框圖見圖2。
圖2 調(diào)節(jié)閥振蕩序列
由圖2可以看出,調(diào)節(jié)閥開度減小,使得給水流量降低,蒸汽發(fā)生器水位下降,流量調(diào)節(jié)器以及水位調(diào)節(jié)器進(jìn)行比較后均給出適宜的開閥指令,進(jìn)而流量、水位恢復(fù);而圖2中陰影部分定位器定時補氣導(dǎo)致閥門開度增大,則是在蒸汽發(fā)生器水位閉環(huán)控制系統(tǒng)以外引入的開閥動作,是導(dǎo)致超調(diào)進(jìn)而振蕩的根本原因。對定位器死區(qū)設(shè)定值、氣動放大器進(jìn)行調(diào)整也未能改變振蕩現(xiàn)象。
3.2.2、第二階段:B型定位器為消除振蕩現(xiàn)象,更換B型模擬型定位器,此定位器可以通過噴嘴擋板連續(xù)補氣,故對氣體泄漏不敏感。切換試驗時發(fā)現(xiàn)以下問題:
(1)手動操作給出閥門動作指令后流量響應(yīng)存在30~40s的延時現(xiàn)象。
(2)自動控制時給出閥門動作指令后,閥門不會立即動作,需積累一段時間后給水流量才會有一個突變,約20t/h。
經(jīng)調(diào)整氣動放大器后閥門響應(yīng)有所改善,自動情況下水位曲線為鋸齒波,周期變長,頻率降低,但無法收斂。水位控制試驗時,在對階躍變化的響應(yīng)調(diào)節(jié)過程中,水位曲線基本無鋸齒波,但投入自動情況下水位曲線仍為鋸齒波;隨后機組升功率至50%FP,在手動調(diào)節(jié)維持水位時,調(diào)節(jié)閥動作滯后現(xiàn)象明顯,其中關(guān)閥滯后約20s,開閥滯后約35s。
上述試驗表明:更換為模擬型定位器后消除了超調(diào)以及振蕩問題,但存在閥門動作響應(yīng)延時現(xiàn)象,手動操作時尤為嚴(yán)重。
3.2.3、第三階段:C型定位器 機組運行時需手動操作干預(yù)蒸汽發(fā)生器水位,若采用B型定位器,因閥門動作響應(yīng)延遲,出現(xiàn)水位不可控升高或降低,進(jìn)而導(dǎo)致停機停堆的風(fēng)險較高。因此,更換C型帶噴嘴擋板的智能定位器進(jìn)行試驗。
首先對閥門進(jìn)行靜態(tài)測試,通過調(diào)整放大器以及定位器自整定,消除定位器氣源輸出不穩(wěn)定等問題,靜態(tài)測試合格。
后續(xù)試驗過程中無響應(yīng)延時現(xiàn)象,也無定位器定時補氣現(xiàn)象,問題為:
(1)手動操作時下波動較大,閥門開度無法穩(wěn)定,主給水流量波動約30t/h左右。
(2)20%FP平臺試驗完成,主給水調(diào)節(jié)閥投自動控制后主給水流量存在約15t/h流量波動。
(3)隨著機組功率升高,流量波動幅度也逐漸升高,30%FP時流量波動上升到25t/h;35%FP時流量波動上升到約35t/h;
經(jīng)多次反復(fù)調(diào)整氣動放大器、控制器比例、積分參數(shù)、濾波時間常數(shù)等,流量波動現(xiàn)象未能改善。
調(diào)節(jié)閥波動不僅會導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器液位波動,存在停機停堆風(fēng)險,還會導(dǎo)致閥桿磨損、填料泄漏等問題。調(diào)節(jié)閥閉環(huán)控制回路任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)波動,都會導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥波動,可能的原因包括:測量信號擾動,控制器組件故障,控制器輸出不穩(wěn)定,信號傳輸環(huán)節(jié)連接松動、接觸不良;定位器、氣動放大器故障、氣路阻塞;執(zhí)行機構(gòu)氣室密封不良,閥芯松動,閥桿摩擦力過大等。
通過對試驗過程進(jìn)行分析,排除變送器、輸入卡以及信號傳輸環(huán)節(jié)問題,波動原因初步定位于閥門本體和就地控制系統(tǒng)元件。主要有閥門氣路密閉性差、反饋桿松動、定位器性能不匹配、閥桿摩擦力過大、放大器參數(shù)不匹配等。
進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)固定在閥桿上的閥位指示夾塊與閥門支架本體存在摩擦現(xiàn)象,增大了閥桿摩擦力,導(dǎo)致閥桿卡滯,產(chǎn)生波動。具體過程為:輸入信號變化時(即階躍信號),由于摩擦力較大,使負(fù)偏差過大,定位器積分作用使輸出不斷增大;當(dāng)增大到足夠克服靜摩擦力時閥門動作,由于靜摩擦力大于動摩擦力,閥門超調(diào),負(fù)偏差變?yōu)檎睿磸?fù)超調(diào),導(dǎo)致波動。
為減小摩擦,對閥門支架進(jìn)行了打磨;同時,在閥門靜態(tài)狀態(tài)下,對定位器參數(shù)進(jìn)行自整定,根據(jù)自整定最優(yōu)參數(shù)調(diào)整定位器比例、積分參數(shù)。
再次試驗,調(diào)節(jié)閥波動現(xiàn)象得到改善,手動狀態(tài)20%FP平臺無波動現(xiàn)象;35%FP和55%FP平臺小幅波動,波動流量約15t/h。自動控制狀態(tài)下能夠維持蒸汽發(fā)生器水位穩(wěn)定,存在約20t/h的間斷流量波動。就地檢查閥門,發(fā)現(xiàn)閥位指示夾塊與閥門支架本體依然存在摩擦。
4、結(jié)論
已運行機組更換主給水調(diào)節(jié)閥是重大技術(shù)改造,在機組大修有限的時間內(nèi)要完成原閥門拆除、新閥門安裝、調(diào)試等工作,存在較大風(fēng)險。真空技術(shù)網(wǎng)(http://m.mp99x.cn/)認(rèn)為首次投入應(yīng)用的新閥門的調(diào)試過程也存在較大風(fēng)險。
應(yīng)針對具體試驗項目,分析存在風(fēng)險,并采取相應(yīng)對策。因前期不具備試驗條件,定位器選型存在不足,通過現(xiàn)場調(diào)試,確定了定位器型號,通過控制器與定位器配合,使新調(diào)節(jié)閥在不同功率平臺下,閥門動作、響應(yīng)基本滿足設(shè)計準(zhǔn)則和系統(tǒng)運行需求,達(dá)到了改造的目的。
閥位指示夾塊與閥門支架本體摩擦,增大了閥桿摩擦力,閥桿摩擦力過大,使得A、B型定位器和控制器比例、積分參數(shù)不能滿足實際需求導(dǎo)致閥門振蕩以及響應(yīng)延時。C型定位器可以克服振蕩以及響應(yīng)延時,但不能消除由于閥桿摩擦力過大導(dǎo)致的閥門波動。只有從閥門本體入手,通過閥門診斷或解體檢查等手段進(jìn)一步分析閥位指示夾塊與閥門支架本體摩擦的原因,消除摩擦,才能從根本上解決閥門波動問題。