基于PLC的氣動(dòng)真空吸盤式工業(yè)機(jī)械手設(shè)計(jì)
以板材加工過(guò)程中用于板材搬運(yùn)的機(jī)械手為研究對(duì)象,分析了該機(jī)械手的本體結(jié)構(gòu)。機(jī)械手采用氣動(dòng)真空吸盤作為機(jī)械手的末端執(zhí)行器,有4 個(gè)自由度。詳細(xì)闡述了其末端執(zhí)行器關(guān)鍵參數(shù)的設(shè)計(jì)計(jì)算。實(shí)踐證明,該機(jī)械手能完成滿足生產(chǎn)線的要求。
0、引言
隨著工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平須大力提高,特別是在高溫、重載、大噪聲等惡劣的工作環(huán)境中,人工操作勞動(dòng)強(qiáng)度大,易發(fā)生安全事故[1]。某公司的板材生產(chǎn)線上,板材經(jīng)熔化后壓鑄成形,再進(jìn)行粗切割, 切割后需把板材搬運(yùn)到指定框架中。因工件重、形狀大,所以人工搬運(yùn)效率低,所需員工多,且易發(fā)生碰撞,影響板材的后續(xù)加工。所設(shè)計(jì)的工業(yè)機(jī)械手采用真空吸盤作為機(jī)械手的末端執(zhí)行器, 利用真空吸附方式抓取工件,可自動(dòng)搬運(yùn)板材[2]。
1、機(jī)械手結(jié)構(gòu)
1.1、結(jié)構(gòu)要求
該機(jī)械手的作用是將粗切割后的板材(約10kg)從工作臺(tái)上搬運(yùn)到堆放架內(nèi),要求疊放有序,不能碰撞。結(jié)構(gòu)上要求能實(shí)現(xiàn)X、Y、Z 三個(gè)方向的移動(dòng),且Z 軸能旋轉(zhuǎn),結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)線情況,真空技術(shù)網(wǎng)(http://m.mp99x.cn/)認(rèn)為機(jī)械手要達(dá)到以下要求[3]:
(1)分升降機(jī)構(gòu)、橫移機(jī)構(gòu)、抓放機(jī)構(gòu)三個(gè)機(jī)構(gòu);
(2)升降機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì):直線升降,采用滾珠絲杠傳動(dòng),用直線光桿導(dǎo)向,上下升降速度最快50mm/s,升降行程范圍0~1 800mm,最大承載力1 000N;
(3)橫移機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì):X、Y 兩個(gè)方向橫移,采用滾珠絲杠和同步帶傳動(dòng),移動(dòng)速度最大50mm/s,移動(dòng)行程范圍0~3 500mm,最大承載力1 000N;
(4)抓放機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì):采用氣動(dòng)方式進(jìn)行工件的抓放,總最大吸附力250N。
1.2、總體結(jié)構(gòu)
該工業(yè)機(jī)械手由支架、手臂和手爪組成,4 個(gè)自由度分別為:X、Y、Z 三個(gè)方向的移動(dòng)和Z 軸旋轉(zhuǎn),圖1 為設(shè)計(jì)的機(jī)械手總體結(jié)構(gòu)圖?傮w設(shè)計(jì)思想為:X、Y、Z 三個(gè)方向采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),通過(guò)絲杠、同步帶、輪系等機(jī)械機(jī)構(gòu)進(jìn)行間接傳動(dòng),末端執(zhí)行器為氣動(dòng)吸盤手爪,可通過(guò)改變吸盤位置實(shí)現(xiàn)不同形狀工件的抓放。
圖1 機(jī)械手示意圖
1.3、傳動(dòng)過(guò)程
以把工件從位置1 搬運(yùn)到位置2 為例, 機(jī)械手從原點(diǎn)位置開始,X 軸伺服電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)裝在輸出軸上的同步帶一起旋轉(zhuǎn), 經(jīng)同步帶傳動(dòng)帶動(dòng)與X 軸平行的軸旋轉(zhuǎn),從而驅(qū)動(dòng)機(jī)械手工作平臺(tái)在X 軸方向移動(dòng),緊接著Y 軸伺服電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)機(jī)械手平臺(tái)在Y 軸方向移動(dòng), 然后Z 軸伺服電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)手爪下移從位置1 抓取工件;手爪上升沿X 方向后退,Y 軸伺服電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)機(jī)械手平臺(tái)在Y 軸方向移動(dòng)到達(dá)位置2 上方,Z 軸伺服電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)手爪下移放工件[4]。
1.4、機(jī)械手參數(shù)
表1 為氣動(dòng)吸盤式工業(yè)機(jī)械手的參數(shù)。
表1 機(jī)械手參數(shù)
2、吸附裝置設(shè)計(jì)
2.1、真空吸盤原理
如圖2 所示, 首先將真空吸盤通過(guò)接管與真空設(shè)備(如真空發(fā)生器等)接通,然后與待提升物如玻璃、紙張等接觸,起動(dòng)真空設(shè)備抽吸,使吸盤內(nèi)產(chǎn)生負(fù)氣壓,從而將待提升物吸牢,即可開始搬送待提升物。當(dāng)待提升物搬送到目的地時(shí),平穩(wěn)地充氣進(jìn)真空吸盤內(nèi),使真空吸盤內(nèi)由負(fù)氣壓變成零氣壓或稍為正的氣壓, 真空吸盤就脫離待提升物, 從而完成了提升搬送重物的任務(wù)[5]。
圖2 吸盤工作原理圖
2.2、真空吸盤直徑計(jì)算
被搬運(yùn)物體的重量決定吸盤的大小和數(shù)量, 根據(jù)生產(chǎn)線作業(yè)要求,吸盤工作時(shí)為水平吊狀態(tài),吸盤直徑參數(shù)的計(jì)算公式如下[6]:
式中D - 吸盤的理論直徑,mm;m - 需吸工件質(zhì)量,kg;t - 安全系數(shù)(水平吊t≥4,垂直吊t≥8);p - 吸盤內(nèi)的真空度,MPa;n - 吸盤數(shù)量。
生產(chǎn)線上需搬運(yùn)工件的重約100N, 吸盤工作時(shí)為水平吊,t 取4,真空度p 取0.06MPa,如單個(gè)吸盤吸附n取1,代入式(1)中計(jì)算,得:
D≥92.16mm
因?yàn)閷?shí)際可選擇的直徑尺寸范圍在50mm 以內(nèi),考慮實(shí)際工件的形狀,在滿足需要的條件下,吸盤尺寸應(yīng)盡可能小,所以增加吸盤數(shù)量n,取n=16,代入式(1)中計(jì)算,得:
D′≥23.04mm
結(jié)合吸盤直徑標(biāo)準(zhǔn)取值表,取D=25mm。
2.3、真空吸盤提升力計(jì)算
根據(jù)吸盤提升力的計(jì)算公式:
式中W - 吸盤提升力,N;T - 安全系數(shù)(在此取T 為1);S - 吸盤面積,cm2。
以規(guī)格為D =10mm、16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm 為例, 根據(jù)公式(2) 分別計(jì)算出它們?cè)?400mmHg、-500mmHg 和-600mmHg 真空度下的提升力,計(jì)算結(jié)果如表2 所示。
表2 吸盤水平提升力(N)
實(shí)際使用時(shí),[W]=WT(3)式中[W]為許用提升力,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值,安全系數(shù)一般取2.5,現(xiàn)在取D=25mm 的吸盤進(jìn)行許用提升力的檢驗(yàn)計(jì)算,在真空度比較低的情況下(-400mmHg),將表1中的數(shù)值26.7N 代入式(3),計(jì)算得[W]=10.68N。機(jī)械手共16 個(gè)吸盤,總許用提升力為170.88N>100N,由此可得,在保證安全的情況下,設(shè)計(jì)計(jì)算所得數(shù)據(jù)能確保提升待搬運(yùn)工件。
3、結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)對(duì)工業(yè)機(jī)械手本體機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵零部件進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算, 并將該氣動(dòng)吸盤式工業(yè)機(jī)械手在實(shí)際生產(chǎn)線上進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行后[7],證實(shí)機(jī)械手能對(duì)工件進(jìn)行自動(dòng)抓放動(dòng)作,且在抓放過(guò)程中不發(fā)生碰撞,實(shí)踐證明使用該機(jī)械手后,企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工作人員數(shù)量降低了50%,在降低了勞動(dòng)力成本的同時(shí)提高了生產(chǎn)率。
參考文獻(xiàn)
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